今年以来,104车间通过创新技改,促进生产降本增效。截止10月底,车间产品产量同比增长0.4%;产品一次合格率达100 %;胶塞损耗降低至0.07%;玻璃瓶损耗同比降低50%;水、电、汽等方面累计节约近70万元。
104车间按照公司“挖潜堵漏、开源节流,向管理要效益”活动的统一部署,积极调整思路,在管理中以“严爱相济”的工作思路和细化岗位职责为抓手,在设备创新技改上狠下功夫,通过积极引导,激发员工智慧,调动了全员降本增效的热情和积极性。
提高设备生产可靠性,夯实质量安全基础。氨基酸生产中,需对生产过程进行氮气保护,为进一步降低质量风险,经缜密设计、多方讨论,车间主任闫华斌和技改人员提出了对灌装机的技术改造方案。技改后氮气与药液同时灌装进入瓶内保护药液,降低残氧量;氮气吹沫装置将压力控制在合适的范围内,减少残氧量;上塞机充氮装置在充氮后立即上塞,控制残氧量。三级控制方式的实施,取得良好的效果。经多次调试,500毫升氨基酸残氧量控制在1.5%—2%之间。
大力攻坚设备缺陷,助力增产增效。车间内精洗机设备存在缺陷,出现洗瓶效果不理想、易破瓶、停机率高的现象,针对设备存在的问题,车间管理人员与设备科有关技术人员研究、设计、论证,确定设备技改方法。技改后效果非常理想,水嘴对正率达98%;提高成品率2.9%;异物投诉率降低为总产量的千万分之一;每天减少停机时间38分钟,每年可增加产量460万瓶;每月节约瓶子1080个,每年节约费用一万余元;通过设备技改,在保障生产平稳的同时,节约了两台洗瓶机的费用。
激发员工主观创造性,促进降本延伸细微。一线包装岗位员工崔巍在日常工作中,发现滚码机在滚码的过程中出现复位不到位,打印出现偏差,由此造成纸箱的浪费。在工作之余,他积极思考、善于总结,勇于创新,提出了有利于岗位生产的意见和想法。车间及时跟进并进行技术改进,完美的解决了滚码机复位不到位的问题,每天可节约纸箱多个,每年节约成本2500元左右。
(见习记者 许仙强)