2010年,307车间灌封岗位大组长相立奎,在确保车间正常生产的同时,与同事们一起日夜加班,全身心扑在岗位上,经过4个多月的奋战,终于攻克了软包装输液生产由进口五层膜向国产三层膜的切换难关,每年可为公司节约生产成本240万元。
307车间现有的两条全自动制袋灌封线,是设备生产厂家2004年出厂的第一条四袋和2006年出厂的第二条两袋软包装输液生产线,设备陈旧、遗留问题多。生产厂家认为,难以实现进口五层膜向国产三层膜的切换。2009年底,车间成立专项攻关小组,任命相立奎担任攻关项目负责人。
接到命令后,相立奎和同事们立即投入到了紧张的技术攻关工作。由于两种膜材的焊接参数差异很大,每天调试工作结束后,为了不耽误第二天生产,还要把所有焊接参数全部调整回五层膜生产状态。连续几个月的时间,大家每天加班时间都在5个小时以上,基本上没有休班。相立奎更是以身作则,坚持每天第一个进岗位,最后一个离开。由于一心扑在攻关上,相立奎的结婚大事也被他一推再推,从春天推到了夏天,未婚妻和他吵架。他恳切的说:“我是这个项目负责人,请假肯定会耽误工作进度,在这个关键时候,我必须以工作为重,为大家做出表率。否则,我没脸回去见岗位上的同事”。面对他的执着,未婚妻终于从反对转向了支持。
三层共挤膜的焊接参数和模具尺寸是攻关的关键难题。相立奎带领大家做了上百次的“低温跌落试验”,反复验证影响漏液率的关键焊接参数,确保产品漏液率降到万分之一以下。同时,在先后淘汰了4副模具后,通过对焊接模具的多次测量比对和上机实验,模具最佳尺寸才最终确定。在模具调试过程中,为确保安装精度,他操作时从来不戴隔热手套,双手多处被烫伤起泡,让人看了都心疼,但是他从来没有任何的抱怨,一直坚持亲自调试。
经过100多个日夜的奋力苦战,他和同事们终于在去年5月份提前完成了进口五层膜切换国产三层膜的攻关任务。切换使用后,设备运行正常,产品质量稳定。
(307车间 范立柱)