本报讯(通讯员 王斌)前期,201车间对2号空压机实施变频节能技改。改造后,该机一直稳定运行,达到了变频调速恒压供气节能运行的目的。
过去,201车间2号空压机组同时为吹瓶机、灌装机、包装线以及101车间供气,由于用气条件不均衡,致使空压机频繁加卸载,电机电流波动频繁,影响有关设备运行,每一分钟就加卸载一次,有50%的时间是空载运行,电能白白损失,且排气温度过高,带油量非常大,不仅增加设备维护成本,而且也会对生产造成一定影响。
公司生产部设备科技术人员多次到车间了解空压机运行状况,借鉴203车间新空压机变频原理,与车间设备主任研究制定了初步改造方案,最后确定选用一台变频器控制电机运行,增加压力反馈装置、辅助多功能数字调节仪,实现空压机变频恒压运行。方案确定后,车间开始试验,经过三次夜间变频器试用试验数据,确定了相关的技术数据。
在改造中,技术人员克服了数显调节仪数字运算速度慢、自制的交流电压发生器输出电压不匹配、采购的数显调节仪整定有误差、压力反馈信号不稳定、原机压力反馈灵敏度与设备反馈不同步等诸多问题,连续工作几十个小时,先后三次改造,最后终于改造成功。
改造完成后,空压机达到了恒压运行,解决了频繁加卸载的问题,有利于空压机的维护保养,提高了设备运行稳定性,能有效延长电机使用寿命,降低了故障率。从实际运行测算,技改节能效果非常明显,保持输出压力0.85MPa时运行频率仅有过去的50%左右,预计每年可节约用电近10万度。