(通讯员 王斌)4月6日,201车间对2#注塑机伺服动力系统进行了节能改造。
车间2#注塑机原有伺服动力系统在空机时仍然空转,浪费大量电能。车间保全人员经过充分论证,决定将其更换为可以根据指令实现间歇运转的动力系统。
上午9点30分,车间改造开始。打开2#注塑机外罩后,技改人员遇到一个难题,因为注塑间面积有限且设备管线集中,安装不上龙门架,油泵马达重达500多公斤,人工很难抬出。经过现场多次试验,最终技改人员通过改变龙门架固定支撑数量而取得成功。马达在吊起后由11名工作人员协力抬到拖车上,拖出车间后运到仓储中心储存。此时已是中午11点半,岗位上的职工开始整理现场卫生。
12点半,在将准备安装的新伺服马达搬到现场后,车间技改人员发现因伺服马达体积小,原安装板、油管等多处位置不合适。技改人员立即协助设备厂家技术人员对马达底座进行焊接、打孔等改造,最终伺服马达成功安装。改造在下午6点全部完成。尽管调整参数后开机运行较正常,但是有关人员仍等到晚上8点多确定设备运行基本正常后才离开车间。
运行一周后的统计数据显示,车间生产时平均每模耗电0.37243度,较改造前每模节约用电0.0804度。车间每天平均生产瓶胚2000模,每天可节约用电160.8度,每年可节省费用4万多元。